압탕 설계 & 매크로 조직 관찰
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소개글

압탕 설계 & 매크로 조직 관찰에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 실험명

2. 실험목적

3. 실험장비

4. 관련이론

5. 실험방법

6. 실험결과

7. 고찰

본문내용

느 정도 가열시켜야 하나 그런 공정 과정이 없었다.(다음 실험인 상형, 하형으로 나누어진 실험에서는 가열하였음) 이러한 일을 막기 위하여 압탕이 아닌 다른 길을 하나 만들어 가스가 방출할 수 있는 길을 만들어 줌으로써 기공 발생율이 떨어지지 않을까 생각한다. 주조품에서 하나의 압탕만 존재하라는 방법이 없음으로 주조품에 따라 2개,3개 압탕을 설치하여 최소한의 응고수축이라든지 기공 발생, 주조결함을 방지해야 할 것이다.
○ 두 번째 실험에서는 상형과 하형을 만들어 분리하는 것이였다. 위 5-1 실험방법과 같은 실험은 어느 정도 가스 발생율이 줄어들었다. 상형과 하형을 분리 하였음으로 가스토치를 이용하여 주물을 가열시키고, 또한 스치로폼을 태워버렸기 때문이다. 약1시간 응고 시킨 뒤 주물을 깨고 약12시간 밖에서 방치한 주조품을 절단하여 본 결과는 썩 그리 좋지 않았다. 응고수축을 계산하고 압탕을 설계하였는데 압탕의 1/3길이만 응고수축 하였기 때문이다. 이렇게 되면, 주조의 큰 단점인 주조품 이외에 다른 부분을 절단하여야 한다. 그렇게 되면 비용이 증가할 뿐만 아니라 공정시간도 많이 늘어나게 된다.
○ 실험이 끝난 후에 h=1.5D라는 식을 책에서 보게 되었다. 지름이 37.5mm가 되기 때문에 56.25mm가 나온다. 응고수축일 예상하고 계산한 결과값은 114mm였는데 이 결과값은 반절도 되지 않는 값이였다. 원래 10%의 급탕율에서는 114mm인데, 원래 이 만큼 응고 수축이 있어서 그런건지 아니면 압탕계산을 잘 못 한 것일까라는 생각을 하게 되었다. 압탕 응고수축에 대한 지름은 12.5mm였고, 깊이는 42.7mm였다. 이걸 감안하여 생각하였을 때 위의 56.25mm에 대한 압탕의 길이는 정확한 것일 수 있다.
○ 마이크로 조직을 비교하여 본 결과, 똑같은 조건하에서 부식하였을 때 조직은 소실모형쪽이 흐릿하게 나왔다. 상형과 하형을 이용한 주조품에서 공기와 접하는 압탕의 윗부분(top)의 조직이 조금 조대하게 나왔고, 나머지 압탕이나 원래 얻고자 하는 주조품의 조직은 미세하게 나왔다. 매크로 조직상으론 그다지 큰 차이가 없었다.
○ 이번 실험에서 압탕의 계산이 잘 못 되긴 하였으나, 모듈러스는 체적과 그 표면적에 따라서 압탕의 크기는 달라져야 하는 것이다. 모듈러스와 압탕과의 관계, 그리고 급탕률과 수축율에서 나오는 Vc와 Vr의 관계에 대해서 면밀히 따져야 압탕설계시 오류가 나타나지 않을 것이다.
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  • 페이지수6페이지
  • 등록일2010.02.04
  • 저작시기2004.6
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#580873
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