도립진자 (치차제어 진자제어)실험 결과 분석
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소개글

도립진자 (치차제어 진자제어)실험 결과 분석 에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 실험 결과
1. 치차 제어 실험
2. 진자 제어 실험

Ⅱ. 결과 분석
1. 게인K의 변화에 따른 진자제어 시스템의 동작과 안정성

Ⅲ. 고찰
1. 진자 제어 시스템의 수학적 모델과 실험 결과를 비교 분석

※참고문헌

본문내용

제의 경우에는 제어기()와 제어대상(: 진자)사이에는 치차가 있고 치차의 응답이 진자의 입력이 되는 것이며, 이는 K값이 어느 정도 커지게 되면 치차의 영향을 무시할 수 없음을 나타낸다.
3) 수학적 모델에서의 오버슈트가 없고 가장 빠른 응답성능을 갖는 게인과 실제 최적 게인비교
2)번의 영향은 실제로 실제와 모델의 게인을 비교해 봄으로써 확실히 알 수 있다.
이므로 오버슈트가 0의 값을 가지려면 이며 그때의 는
, ,
이며 특성방정식은 이므로
이므로
역변환에 의해 이다.()
따라서 이론적으로는 오버슈트가 없고 가장 빠른 응답성능을 갖는 게인 K가 3.025 가 되어야 하지만 실제에서는 선형화에 따른 오차가 반영되어 3.83에서는 결국 발산이 일어난다.
이 밖에도 생각해 볼 수 있는 오차의 원인으로는 게인의 눈금을 읽을 때 정확한 값이 아닌 사람의 눈에서 오는 오차와 감쇠계수의 오차여부 정도 등을 생각해 볼 수 있다.
이번 실험을 통해서 제어의 기초에 대해 많이 배웠다는 생각이 든다. 작년에 선형시스템이라는 과목을 수강하면서 제어의 기초적인 내용은 배웠지만, 너무 막연한 느낌이 들었지만, 이번 실험을 통해 전에 배웠던 과목을 다시금 상기해 볼 수 있었으며 현재 배우고 있는 진동공학 같은 과목과도 연관을 시켜 볼 수 있었다. 조금은 어려웠지만, 매우 의미 있는 실험이었으며 실험시간에 들었던 제어를 이용한 오토바이가 넘어지지 않게 하는 것 등 많은 흥미를 주는 실험이었다.
※참고문헌
공업수학/Erwin Kreyszig/John Wiley & Sons
진동공학/Graham Kelly/Mc grawhill
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  • 페이지수5페이지
  • 등록일2009.05.25
  • 저작시기2009.5
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#537196
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